顺槽胶带运输机连续烧坏电动机原因分析
2026-04-07夏伯党
某煤矿井下采煤工作面机电设备安装基本就绪,其中,在工作面运输机道刚安装一部PDJ-80型胶带输送机,采用55KW×2双电机拖动,供电电压660伏,使用一台200A真空起动器控制,在工作面试生产期间该部输送机连续烧坏3台55KW电动机,严重影响了矿井的安全生产。
一、故障分析
1、胶带输送机安装角度上运3-5°,运输量300T/h,运输长度180m,采用双电动机拖动,理论计算电动机容量满足负载要求,可排除设备选型不当原因。
2、该输送机安装平直,托辊转动率达99%,整机检查未发现附加机械阻力现象,可排除设备安装不当原因。
3、对供电系统进行了全面检查,供电质量合格,启动开关完好无单相电可能,电动机接线方式与供电电压等级相符,可排除电气故障。
二、故障判断
1、经现场检查,三台烧坏的55KW电动机均是新安装电动机,其过载能力相对较强,且在下井前经过严格检测,故可排除电动机质量原因。
2、检查中还发现,烧坏的三台电动机均位于胶带输送机头传动装置的同一位置,故怀疑与机头传动装置不合理有关。
3、重点检查胶带输送机机头传动装置。机头架安装符合要求,传动装置的联轴器,主轴承无异常。在胶带输送机上空载时,开启胶带输送机,用卡口表测量电机电流时,两台电动机电流都超过各自额定电流很多,电机发热严重;而甩掉其中任一台电机,另一台电机电流却小于本身额定电流很多,基本断定两台电动机之间存在内耗,重点检查两套驱动装置。检查结果:两台减速器无异常,减速比相同,而在测量胶带输送机两传动滚筒直径时,发现偏差10mm左右。

经过分析,该胶带输送机主传动滚筒直径为Ф550mm,现使用的两传动滚筒直径偏差10mm(烧电动机的主滚筒是泼胶的新滚筒,直径为Ф550mm,而另一滚筒是胶皮脱落的光滚筒,直径为Ф540mm),由于胶带在两滚筒上依靠磨擦力传动的线速度相等,故滚筒转速不等,与通过减速器和滚筒相联接的两台电动机转速也不相等,即与直径大的滚筒联接的电动机转速慢,与直径小的滚筒联接的电动机转速快,当后者达到额定转速后,前者则处于一种堵转状态,堵转的电动机易烧坏。
三、故障处理及结论
该故障发生在某采区工作面运输机道,在到现场排查故障之前已烧坏三台电动机,排除了机械阻力大、电气开关单相、设计不合理、供电质量差、电压等级不符等故障原因, “切”出了两个主传动滚筒直径存在偏差而导致烧电机故障的症结,有3种处理方法选择:1、地面下一个带胶皮的新滚筒更换掉光滚筒;2、在光滚筒上重新泼胶;3、去除带胶滚筒上的胶皮。为了节约处理时间,最终采取去除胶皮的办法,经过试运转,两台电动机电流都恢复到正常值,故障彻底排除。
(来源:煤矿机电学习网)
