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高压电动机滑动轴承漏油处理

2016-10-14
李宝红
(阿克苏天山多浪水泥有限责任公司)
  在实际使用中,采用稀油润滑的端盖式滑动轴承高压电动机,即使供油压力保证在厂家规定的0.04~0.05MPa,也还普遍存在漏油现象。本文以我公司YBPKK710-81250kW高压电动机为例,分析电动机轴承漏油的原因和解决措施。
  1 漏油现象
  我公司稀油润滑的10kV高压电动机共有7台,试生产时,由于安装过程中电动机找正精度不高,基座不水平,电动机磁力中心线不符合技术要求等原因,造成运转中部分电动机窜轴,当窜动量超过要求时,轴瓦端部和轴肩金属摩擦,轴瓦温度在短期内很快升高至跳闸保护温度,造成设备跳停。为此,岗位人员采取调高进口油压的方法保证生产,但随之产生轴承漏油的问题。经过一段时间运行后,通过重新找正、校验基座水平以及按要求调整磁力中心线后,电动机窜轴问题解决,油压恢复至要求的0.04~0.05MPa范围之内,但漏油问题依旧,并且没有窜轴的电动机也逐渐开始漏油。为了避免漏油对电动机的安全运行构成的威胁,在水泥窑大修时都要趁机打开端盖,清理电动机内部油污。
  2 漏油分析
  在多次查证分析后,认为密封结构设计大体是合理的,只是由于一些小的细节问题导致了漏油不止。电动机轴承密封见图1。轴承室内部浮式密封由上下两个半圆组成,与油毡密封之间设有储油室,理论上,从浮式密封漏出的油流入储油室,经排油管从电动机下端盖排油孔流出。但实际情况是,排油孔从未见有油流出,每年停机打开检查时,定子内腔都存有好多油。排油不畅的原因:
  1)储油室出油口和电动机端盖排油口在同一高度,之间用橡皮胶管连接,接头处密封不严,如果油的黏度大,在没有压力的情况下很难从排油管流出。
  2)浮式密封的下半圈靠滑动轴承侧起,只有道迷宫设计有三个回油孔,当油压高时进入道迷宫的油来不及回流,就会通过第二至第四道迷宫直至进入储油室。而且由于管路清洁不彻底等原因,造成润滑油的污染后,因第二至第四道迷宫没有回油孔,进入的油经过长时间积淀,迷宫会被油污填满而起不到密封的作用。若浮式密封迷宫畅通,轴承室内不产生微正压,就不会存在漏油问题。
  3)回油管安装时图方便,回油视镜后水平段距离过长(见图2),存在个别管道略微上翘的现象,回油不畅,油位升高,使轴承室内油压从零逐渐变为微正压,造成漏油。尤其在冬季刚开机时由于气温低,油的黏度高,流动性差,漏油现象尤为明显。
  3 解决措施
  1)浮式密封第二至第四道迷宫均按道迷宫回油孔大小各钻孔三个(见图1),确保进入迷宫的油能够顺利回流。
  2)原储油室两个排油管改为一个,盲死任意一侧,另一侧用塑料软管连接并做好密封,从下端盖Z低的固定螺孔处引出接入油盒(见图2),避免流出的油污染地面。原下端盖上的两个原出油孔用填料堵死,确保电动机密闭。出滑动轴承水平段回油管确保水平,同时在回油视镜后150~200mm处作弯头使回油管垂直或倾斜下降,力求坡度越陡越好,减少由回油管路阻力造成的回油不畅。
  4 改造效果
  采取以上措施后,漏油问题得到解决,消除了电动机运行的安全隐患,实践检验效果良好。但运行中仍需注意:
  1)冬季长时间停机后,开机时虽然油箱温度控制在25~40℃,但由于供油管路较长热量损失大,油温低导致入滑动轴承的油黏度大、回油不畅及供油压力增加,致使密封效果不好,需要对供油管路采取保温措施。
  2)运行中供油压力正常的情况下,一旦发现排油管有油流出,应考虑停机时检查浮式密封迷宫内是否堆积油污,回油孔是否堵塞,需要及时清理。
来源:《水泥》2014年10期