关于油膜涡动的故障诊断分析
2016-09-28 摘 要:油膜涡动是机组常见故障之一,严重影响工厂的安全生产。针对转子升速过程中油膜涡动信号的非平稳特点,首先对转子升速时的振动信号进行时域采样,再对时域信号进行等角度采样,将其转化为角域平稳信号。然后对角域信号进行频谱分析识别油膜涡动故障频率。
关键词:油膜涡动;故障诊断;采样分析
1 油膜涡动诊断实例
1.1机组改造前的状态
某化炼油厂一催化三机组为烟机-轴流风机-电动机布置,是国内较常见的一种布局方式。

图一:机床布置图
机组的主要参数:
1.型号:Z1200-0.349/0.0916
2.型式:轴流式双层缸,4列静叶可调,9级静叶不可调
3.额定功率:3409KW
4.临界转速:一阶4872-5028r/min,二阶10484-10884r/min
5.级数:11级
6.转子动叶11列
7.静叶:13
大修前这台轴流风机出现严重振动现象,振动监测情况如下图,机组轴承运行温度曾达87℃。


图二:改造前主风机前轴承的波形频谱图

图三:改造前主风机入口端的轴心轨迹图
1.2故障分析
由上述特性分析引起机组振动的主要原因为机组发生了油膜振荡。即转子的涡动频率与转子固有频率接近时发生的自激振动,而且来势很猛,振幅突然大幅度升高,剧烈振动,震撼整个机器和基础,并伴随低沉的吼叫声,会严重破坏轴承和转子,损坏机器,发生恶性事件。从以上监测图可以初步判定轴承油膜状态不稳定,小于1倍频的成分主要集中在0.37-0.38倍频区域,实际调节主风机操作时发现,振动对于油温变化和风机负荷变化带来的轴位置变换非常敏感,属于明显的油膜涡动现象。针对这个现象,该厂联合生产厂家进行了攻关,对原轴流风机轴承进行改造,研制出具有高抗振性能,低运行温度的新型轴承。新轴承于2002年8月10日一次试车成功,良好运行至今,效果十分理想。
1.3分析结果
1.3分析结果

图四:改造后主风机前轴承的波形频谱图
以上是轴承改造后正常运行时的监测图谱,轴承改造后的进油35-36℃,轴承瓦块的工作温度为49-50℃,温升比较低,对保持润滑油品质性能的长期稳定有好处。改造后的轴承振动值幅值大大降低,目前振动值为34-60um,并且彻底消除了油膜涡动现象,没有出现0.37-0.38倍频成分的振动。改造达到了预期目标。S8000系统具有丰富的图谱分析功能,可以实现机组故障定位,指导现场消缺工作。通过查询对比存储在数据库中的历史数据,可对消缺工作的成果进行验证。
2 总结
本文首先分析了油膜涡动产生机理及故障特征,并总结了处理该类故障的常用方法,在此基础上,给出工作中处理的一个实例,通过在现场对烟机轴承结构进行振动测试分析,确定机组振动异常由轴承油膜涡动引起,提出了处理意见并进行了现场处理,消除了油膜涡动,使机组恢复了正常工作,对该类故障的现场诊断具有一定的指导意义。
参考文献
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