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关于新修制厂ф550X1500二辊铅板轧机主减速机事故原因分析报告

2016-09-06
  2014年3月6日,新修制厂ф550×1500二辊铅板轧机主减速机发生比较重大的设备损坏事故,主要表现为:第二级、第三级传动齿轮发生齿根断裂;轴承座联接螺栓断裂;第三根传动轴靠电机端轴承外圈破裂,另一端轴承挡圈发生移动等,如图一。

图一
  根据设备事故现场进行初步分析,造成本次设备事故的原因,主要有以下几点:
  1、从力学上分析:
  由于减速机采用斜齿轮传动,而斜齿轮在转动过程中会产生轴向推力,且轴承挡圈采用焊接方式固定,使得轴承的安装精度及所能承受的轴向推力均无法保证,当载荷过大时,齿轮啮合产生的轴向推力过大,使得第三根传动上轴承挡圈与轴承座焊接处开裂,在持续受到力的作用后,轴承挡圈发生移动,轴承内圈与外圈的结合受到影响,轴旋转过程中在轴向推力的作用下发生横向移动,使得两轴齿轮没有在正常的位置啮合,齿根局部受力发生变化,齿轮啮合不均匀,所传递的轴向推力和转矩也不均匀,当产生的瞬时作用力大于轴承的许用应力时,轴承内圈与外圈相互挤压后破裂,轴承失去支撑作用,轴在旋转过程中发生跳动,从而使该轴上两个齿轮在与其他两个齿轮没有在正常的轨迹上啮合,并形成一定角度,造成其他齿在啮合过程中负荷增大,严重过载,轮齿发生随机折断现象。
  2、设备本身制造质量问题:
  本套轧机在安装之初,曾打开过主减速机箱体上盖,发现部分齿轮齿根、齿面均出现孔洞现象,属于典型的铸造缺陷,而且部分齿根、齿面出现焊接、发蓝氧化、二次打磨齿形等现象(如图二),这就直接导致了齿面退火,齿轮不耐磨。

图二
  从磨损状况看,齿轮啮合面磨蚀状况很严重,Z大的原因可能是齿轮未进行渗碳、渗氮等表面调质处理,使齿轮本身抗磨蚀性能、抗冲击性能及强度、硬度都不能满足使用要求。整个箱体及内部中间轴承座均采用焊接方式进行组合,这种结构本身承载轴向应力是较差的,一旦出现过载状况,中间轴承座就容易产生位移、焊接开裂等破坏性现象,而且整体装配精度无法保证。
  3、管理、操作问题:
  本次设备事故,除质量、技术方面的原因之外,还与我们车间设备管理、安全操作失误过多、盲目指挥等都有很大关系。
  ①、没严格按照设备操作规程去操作运行设备。轧机要求每次压延量控制在5~8mm,Z大不能超过8mm,但每次10mm的压延量时有发生,年前出现的十字轴断裂、变速箱出现轴承破裂、轴承座位移等现象皆因超负荷运行造成的。
  ②、未经过正规培训的人员操作设备的现象时有发生。本套轧机系统安装及试运行时只有3人经过安装师傅现场培训,其余职工均未经过正规培训,根本不熟悉设备性能,但3个受训职工一人离职、一人曾调离工作岗位,另一人属于车间管理人员,难免不出现一个稍微熟练的操作工带一、两个根本不熟练的工作人员操作运行设备,维持生产,这就为违规操作设备埋下了隐患。
  ③、出现设备事故后,公司未按照“四不放过”的管理原则进行事故处理,使操作人员、管理人员未得到相应的处罚和教育培训,致使违规操作屡禁不止,Z终酿成重大设备事故。
  ④、设备前次发生事故后,维修不彻底,保养不到位,致使设备一直带病作业,Z终因不堪负荷而造成本次设备事故的发生。
  针对以上事故成因,为避免出现类似的设备事故,作出以下整改建议:
  1、实行专人专机制。没有经过专业培训或培训不合格的工作人员不得操作设备。
  2、损坏减速机整体维修(或由采购进行质量扣款后,另请厂家设计)。
  3、在传动系统设计扭矩传感器,使机械超过8mm时电机直接跳开进行保护(可请新宏大给予设计)。