调整轴瓦底部垫块,降低瓦温前后偏差
2016-08-12浙江电科院 张宝
1 问题描述
某N330-17.75/540/540型亚临界、一次中间再热、三缸双排汽、凝汽式汽轮机,首次冲转时,发现5号、6号瓦温度高且前后温度偏差大,并与凝汽器真空变化关系密切,具体数值如下表。
某N330-17.75/540/540型亚临界、一次中间再热、三缸双排汽、凝汽式汽轮机,首次冲转时,发现5号、6号瓦温度高且前后温度偏差大,并与凝汽器真空变化关系密切,具体数值如下表。

2 问题分析
查阅机组低压缸轴瓦现场装配资料,5,6号轴瓦下垫铁安装、轴瓦标高均符合厂家标准要求,各轴瓦的间隙值也符合规范,轴瓦进、回油量处于正常范围内,5,6号轴瓦瓦振、轴振均在3丝以下。
根据瓦温与真空密切相关的事实,分析认为,造成轴承后瓦温度高且前后端温差大的主要原因是:低压缸刚度不足,受真空影响,低压缸的中心形成一个向下的挠度曲线,轴瓦前后载荷不均匀,示意如图下。
查阅机组低压缸轴瓦现场装配资料,5,6号轴瓦下垫铁安装、轴瓦标高均符合厂家标准要求,各轴瓦的间隙值也符合规范,轴瓦进、回油量处于正常范围内,5,6号轴瓦瓦振、轴振均在3丝以下。
根据瓦温与真空密切相关的事实,分析认为,造成轴承后瓦温度高且前后端温差大的主要原因是:低压缸刚度不足,受真空影响,低压缸的中心形成一个向下的挠度曲线,轴瓦前后载荷不均匀,示意如图下。

3 处理过程
调整6号轴瓦状态,将底部垫铁取出,加工成带有一定斜度的斜垫,争取做到在机组正常真空状态运行时,轴瓦倾斜成水平状态。具体如下:
次:将垫块加工成后侧比前侧小10丝的楔形块,不改变轴瓦标高,然后按标准要求装配。数据如下,效果不佳。
调整6号轴瓦状态,将底部垫铁取出,加工成带有一定斜度的斜垫,争取做到在机组正常真空状态运行时,轴瓦倾斜成水平状态。具体如下:
次:将垫块加工成后侧比前侧小10丝的楔形块,不改变轴瓦标高,然后按标准要求装配。数据如下,效果不佳。

第二次:不改变轴瓦标高,下部垫铁由原来的10丝斜度加大为25丝(实际为24.5丝),结果如下,效果良好。

4 经验总结
第二次处理时,缸温较高,采取以下措施节省了时间:
缸温260℃下停润滑油(按要求为150℃)、顶轴盘车系统,不停密封油系统,保持空氢侧油箱高油位运行,维持当前氢压密封氢气不外泄,短时间内对6号轴瓦润滑油进油口加堵板,加堵工作结束后启动各油系统,手动盘车180度,静止转子,确保汽轮机组转子不产生弯曲现象。然后再进行6瓦缺陷处理工作。经实践证明,停润滑油系统切断密封油供油油源,关闭氢侧密封油箱自动、手动补排油阀门,靠密封油自身油量可以保证30min内密封效果良好,这样就可以免除发电机排氢并同时进行6瓦消缺工作,为机组缺陷处理争取了宝贵时间。
第二次处理时,缸温较高,采取以下措施节省了时间:
缸温260℃下停润滑油(按要求为150℃)、顶轴盘车系统,不停密封油系统,保持空氢侧油箱高油位运行,维持当前氢压密封氢气不外泄,短时间内对6号轴瓦润滑油进油口加堵板,加堵工作结束后启动各油系统,手动盘车180度,静止转子,确保汽轮机组转子不产生弯曲现象。然后再进行6瓦缺陷处理工作。经实践证明,停润滑油系统切断密封油供油油源,关闭氢侧密封油箱自动、手动补排油阀门,靠密封油自身油量可以保证30min内密封效果良好,这样就可以免除发电机排氢并同时进行6瓦消缺工作,为机组缺陷处理争取了宝贵时间。
来源:《电力安全生产信息汇编》(2015年第7期)
