试论MAX-70接装机供胶系统的改进和应用
2012-04-01作者:曹莉跃
(上海卷烟厂长阳路733号)
摘 要:围绕MAX-70接装机生产的烟支水松纸上胶粘合不良,出现烟支漏气、严重的烟支和滤嘴脱落现象,经过对MAX-70接装机供胶系统剖析、研究和结构改进,在胶水缸的供胶辊轴向增加平面轴承,消除供胶辊的轴向磨损,保证水松纸1.5mm无胶区的对称中心位置,同时将计量泵齿轮轴的滑动轴承改为滚动轴承。通过先后对12台机组改进,Z长使用时间已达2年多,效果良好,得到操作人员和维修人员的认可与好评。计划对本厂全部(27台)MAX-70供胶系统结构实施改进。(上海卷烟厂长阳路733号)
关键词:烟支漏气;供胶辊轴向位移;计量泵磨损;改进;应用
引言
PROTOS-70型卷接机组是德国虹霓公司设计制造的,是20世纪90年代上的较为先进的卷接机组,是我厂目前使用的数量Z多的卷接机组。经我厂长期使用后发现,由于结构上存在的局部缺陷,使生产的卷烟出现烟支漏气、严重的烟支和滤嘴脱离现象,虽然此类问题是偶然发生的,但影响了烟支的质量,影响了企业的声誉。在对烟支质量进行故障原因的调查分析和研究中发现:出现烟支漏气、严重的烟支和滤嘴脱离现象的质量问题有两种可能。其一是MAX-70接装机供胶系统中胶水缸的供胶辊发生轴向移动,造成粘合剂与水松纸错位,水松纸1.5mm无胶区的对称中心位置出现偏移,使割刀在切割水松纸时,不能正确地切切割于水松纸1.5mm无胶区的中心,造成两边水松纸上胶量不一致,胶量较少一端的烟支容易产生漏气现象;其二是MAX-70供胶系统中胶水计量泵的供胶量问题,由于泵体内出现漏胶,产生胶压下降,供胶量不足,造成烟支和滤嘴脱离现象等现象。为了有效控制故障的发生频率,提高烟支质量,对MAX-70供胶系统中胶水缸和计量泵分别进行剖析、研究和结构改进。
1、胶水缸的性能对烟支的影响
烟支质量问题一直是企业关注的重要问题,是企业赖以生存、发展的基础。而胶水缸性能不良将会使烟支漏气,直接影响着烟支的质量。胶水缸的作用是将所需的胶模涂于水松纸上,通过搓接的形式,使双滤嘴与两端卷烟获得包合,然后由分割刀将双滤嘴割开,生产出符合技术要求的烟支。当胶水缸中输送的胶模位置发生位移时,作用在水松纸上胶模的位置也相应发生变化,如胶模位置位移到一定程度,会产生局部粘合无效,烟支就会出现漏气现象。烟支的烟气分析是以烟支圆周上的密封为前题的,若烟支的水松纸位置圆周上出现漏气,烟支的烟气分析将随着漏气量的变化而变化,直接影响烟支的烟气分析质量。因此,如何保证胶水缸工作质量,发挥其性能及增加使用寿命,是需要研究的课题。
1.1 产生质量问题的原因
从PROTOS-70机组生产现状看问题,机组在生产过程中经常会出现烟支漏气、严重的烟支和滤嘴脱离现象,致使不合格品烟支数量的增加。产生质量问题的原因是:供胶辊(下胶辊)在胶水缸的轴向窜动未得到有效控制。根据机组的技术要求,如图1所示:在生产双滤支烟时,切割刀位置是固定保持距机身墙板170mm(相当于水松纸中心到抽吸空气室表面的距离),切割刀片在水松纸1.5mm无胶区的中心范围内切割,这就要求供胶辊中心1.5mm宽的无胶区,保持相对稳定,而实际情况是供胶辊在机组运行一段时间后,在胶水缸上出现轴向窜动,直接影响到涂在水松纸上的胶模位置,从而出现了烟支的漏气等质量问题。

图1 上胶位置示意图
1.2 胶水缸结构原理的分析胶水缸组件是由齿轮、胶水缸体、挡胶块、滚针轴承、轴、手轮、供胶辊等组成。如图2所示,胶水是通过供胶辊将胶膜传递到上胶辊,由上胶辊对水松纸实施供胶。由于滚针轴承外壳固定安装在缸体上,是不转动的,但在滚针轴承轴向面上,左端的轴肩和右端的供胶辊是转动的,所以在日常的生产过程中,滚针轴承外壳端面与轴肩和供胶辊间轴向磨损,使供胶辊中心轴向位置失控,出现了烟支的漏气现象,影响了烟支的质量。
根据《PROTOS-70使用手册》规定:供胶辊的轴向偏差要求控制在±0.1mm的范围,就能使导纸辊调整水松纸中心与上胶辊的上胶的对称中心一致,上胶辊对称中心与切割刀位置保持一致,这样就符合烟支涂胶、切割的技术要求,烟支质量得到保证。若供胶辊的轴向位移超过±0.1mm,将对水松纸上胶区域的对称中心产生轴向位移,由于切割刀位置是固定的,因此将出现切割位置轴向偏移,造成上胶不良的现象,直接影响卷烟和滤棒的包合质量。

图2 改进前胶水缸组件结构示意图
但是,从胶水缸体组件结构中可以看出,防止供胶辊轴向窜动仅依靠由密封圈与滚针轴承的端面组成,无其它轴向固定结构,不能保证长时间高速运转后仍保持原来轴向位置。在经过1—2月左右时间生产,由于供胶辊旋转运动和固定的滚针轴承的相对磨擦,造成轴承侧面因摩擦而产生磨损,开始一个多月的时间内,磨损范围在0.2-0.3mm,而随时间推延,磨损的速度加快。三个月左右时,其磨损范围就会增大到1.5-2.0mm。这时就会出现有胶区域的左右偏移跑位,涂在水松纸上的胶膜的不能在正常位置包烟切割,出现烟支包合中的偏差,引起烟支的漏气现象。如果轴向窜动的尺寸再增大,就会造成烟支和滤嘴脱离现象,这是问题之一。其二是轴的轴肩与滚针轴承的磨损,由于下胶辊与上胶辊的相对运动所受到阻力增大,以及齿轮间所受的传动阻力增大,致使摩擦力增大,造成滚针轴承侧面因磨擦而产生的磨损增大,形成轴向窜动增大。
其三是胶水缸体与供胶辊侧面的缸体内接触,下胶辊的内孔与轴配合,是由6×6×20mm的键径向固定,轴向由键和键槽的过盈量固定,由于键长仅20mm,因此过盈量产生的轴向固定力不大,随着使用时间的推移,轴上的键与供胶辊产生轴向位移。由于供胶轴左右侧面与胶水缸间仅0.1mm距离,若供胶轴轴向位移超过0.1mm,将造成供胶辊侧面与缸体接触摩擦,造成胶水随接触摩擦面的离心力作用飞溅到水松纸上,影响烟支上胶质量。
综合以上三个因素,是产生水松纸上胶质量问题的关健所在。要控制轴向窜动,就必须有设计一种能有效控制轴向窜动结构,缓解零件间相互磨擦,来实现控制轴向窜动的问题,确保烟支上胶质量的稳定。
1.3 实施胶水缸组件的改进方案及方法
1.3.1 根据对故障产生原因进行分析和研究后认为:只有通过对轴向窜动问题进行相对固定和有效控制,才能使得胶水缸组件
