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一次性掌握斗式提升机常见问题处理诀窍

2022-12-10

斗式提升机因结构简单、维护成本低、输送效率高等优势,被广泛应用于食品、医疗、化工、矿山行业,发挥着日益重要的作用。但在实际生产中,打滑、跑偏、撕裂、回料、低产、异响等问题一直影响着提升机的效率,特为大家总结了13类常见的生产故障和解决方法。

一、料斗带打滑

1.料斗带张力不够导致打滑。

调整张紧装置,若张紧装置不能使料斗带完全张紧,说明张紧装置的行程太短,应重新调整。

2.超载时,阻力矩增大,导致料斗带打滑。

此时应减少物料喂入量,并力求喂料均匀,若减小喂入量后,仍不能改善打滑,则可能是机内物料堆积太多或料斗被异物卡住。

3.头轮和料斗带内表面过于光滑,使两者间的摩擦力减小,导致料斗带打滑。

这时可在头轮和料斗带内表面涂一层胶,以增大摩擦力。

4.头轮和底轮轴承转动不灵,阻力矩增大,引起料斗带打滑。

可拆洗加油或更换轴承。

二、料斗带跑偏

1.料斗带接头不正,指料斗带边缘不在同一直线上,工作时,料斗带一边紧,一边松,使料斗带向紧边侧移动,产生跑偏。这时应停机,修正接头并接好。

2.整机垂直度偏差太大,头轮和尾轮不平行,导致料斗带跑偏,且易引起料斗与机筒的撞击、料斗带的撕裂。工作人员应重新调节头轮和尾轮的平行度和垂直度。

3.头轮、尾轮磨损严重,及时修理或更换头轮和尾轮。

4.料斗带老化,更换皮带。

三、料斗带撕裂

1.一般料斗带跑偏和料斗的脱落过程Z容易引起料斗带的撕裂。

应及时全面的查清原因。

2.物料中混入带尖棱的异物,也会将料斗带划裂。在生产中,应在进料口装钢丝网或吸铁石,严防大块异物落入机。

四、料斗回料多

1.料斗运行速度过快。

提升机提升不同的物料,料斗运行的速度有别:一般提升干燥的粉料和粒料时,速度约为1~2m/s;提升块状物料时,速度为0.4~0.6m/s;提升潮湿的粉料和粒料时,速度为0.6~0.8m/s。速度过大,卸料提前,造成回料。

这时应根据提升的物料,适当降低料斗的速度,避免回料。

2.斗提机导料板在出料口,料斗与导料板间隙应在10~20mm,不能太大,也不能太小,间隙大,回料多;间隙小,料斗与导料板相碰,无法运行。

五、料斗脱落

1.进料口位置太低。

应将进料口位置调至底轮中心线以上,防止料斗脱落。

2.料斗材质不好,强度有限。

料斗是提升机的承载部件,对它的材料有着较高的要求,安装时应尽量选配强度好的材料。一般料斗用普通钢板或镀锌板材焊接或冲压而成,其边缘采用折边或卷入铅丝以增强料斗的强度。

3.开机时没有清除机座内的积存物。在生产中,经常会遇到突然停电或其它原因而停机现象,若再开机时,易引起料斗受冲击太大而断裂脱落。

六、物料不能全部进入卸料管

打开提升机的机头上盖,仔细观察提升机在工作中物料抛出后的运动轨迹。

1.若物料抛得又高又远,已越过卸料管的进口。

这说明机头外壳的几何尺寸过小。解决的办法是适当地把机头外壳尺寸放大。

2.若发现部分物料抛得很高,落下来又达不到卸料管口时。

说明料斗抛料的时间过早,解决办法是降低胶带的运动速度。降低带速Z简单的方法是将电机上的皮带轮缩小一些。

3.若发现部分物料抛出后落的很近,不能进入卸料管,甚至倒入无载分支机筒内。

这说明料斗卸料结束的太迟,解决办法是修改料斗形状,加大料斗底角或减少料斗深度。

4.若发现部分物料抛出后碰到前方料斗的底部,撞回机筒形成回料。

这说明料斗间距过小,可适当增大距离。

5.若发现料斗在头轮的后半圆时尾部翘起,改变了物料抛出后的运动轨道,形成回流。

这说明料斗高度尺寸太大,可适当减少料斗高度加以解决。

七、机座堵塞

1.进料过多,造成物料在机座内堆积,料斗运行不畅。

此时应立即停机,抽出底座下的插板,排出机座内的积存物。

2.回料太大,使提升的物料不能全部进入卸料管而返回机座,这样机座中物料增多造成堵塞。

解决的办法是减少回料。

3.因停电或其它故障突然停车时,提升分支与回行分支质量不等,使提升机产生倒转,料斗内物料倒入机座,再开车时则发生机座堵塞。

解决这一问题的办法是在提升机头轮主轴的一侧安装止逆器,防止提升机倒转。

4.胶带打滑,减少了提升机的提升量,使机座内物料增多形成堵塞。

解决的办法是增大张紧力,防止胶带打滑。

5.大块异物进入机座造成堵塞。

提升机进料口处应安装铁丝网,以防事故发生。

八、提升段撒料

1.胶带的张力不够,?斗因自身重而扭转,产生撒料。

2.胶带运行跑偏,料斗与机筒碰撞而撒料。

3.自身有振动现象,比如旋转轮的惯性振动,胶带接头不平整等,机器周围是否有产生强烈振动的机械,如振动筛、鼓风机、内燃机等,振动将使物料的堆积高度降低,使之装满的料斗出现撒料。

九、粉尘爆炸

解决的办法是增加出气孔,即在提升机头部卸料管的上方开设出气孔,出气管直接通向大气,降低机头内粉尘浓度,使其不能产生粉爆。

十、产量达不到设计要求

1.物料粘接在料斗及料管上,不能自行排出,应根据粘接程度,定期清除物料。

2.斗式提升机的前部机械设备容量不足,引起物料投入量少,以致提升机达不到设计能力,需设法提高前部机械设备的生产能力。

3.提升机后部机械设备能力小,排料堵塞,提高后部机械设备的生产能力。

4.提升速度慢,需改变传动轮的转速比。

5.物料未能Z大限度地装满料斗。

6.提升段撒料,造成提升机产量达不到设计要求。

7.排料口料管过小或角度不适合,导致排料不畅,应及时修正排料口或料管。

8.料斗回料,即料斗抛出的物料不能全部进入卸料管而是部分返回机座的现象,回料是大多数提升机产量不高的原因。

检查回料的方法是将耳朵贴在提升机的机筒上,听筒内有无像落雨的声音,据声音的大小、稠密状态判断回流的程度,这种方法对铁壳提升机尤为有效。

9.物料计量方法不当,或计量错误,检查计量器,核对物料比重,重新修正计算方法。

十一、链条脱槽

链条脱槽包括主动轮部分脱槽和从动轮脱槽。

1.主动轮脱槽原因有:

a.料斗变形或料斗内有杂物卡住机壳,致使链条受到偏向力量,导致其上部脱出主动轮轮槽。

应逐个做好排查,确保其转动顺畅,无左右受力现象。

b.两根链条有个别出现断开现象。

应进行排查并更换。

c.斗勾损坏或安装的料斗两斗勾间距不一,导致其脱槽。

进行排查更换,重新调整两斗勾间的距离。

d.主动轮链轮磨损严重无轮缘。

更换链轮。

2、从动轮脱槽原因有:

a.有杂物或料斗损坏变形导致脱槽,应调整排查。

b.两链条调整不一,链条过于松动。应调整紧固链条。

c.从动轮两侧不平衡,进行重新调整。

十二、电动机底座振动

1.电动机本身旋转不良,卸下转子检查静平衡。

2.减速机与电动机安装精度差,超过规范要求,应重新进行调整。

3.电动机底座安装精度不够,水平度超过规范要求,重新调整。

4.头轮和尾轮安装有误差,需重新调整。

5.头轮和尾轮松紧度不适当,应再调整。

十三、运转时发生异常响声

1.斗式提升机机座底板和料斗相碰。调整机座的松紧装置,使胶带张紧。

2.传动轴、从动轴键松动,带轮位移,料斗与机壳相碰,调整带轮位置,把键装紧。

3.导向板与料斗相碰,修整导向板位置。

4.导向板与料斗间夹有物料,放大机座部物料投入角。

5.轴承发生故障,不能灵活运转,应更换轴承。

6.料块或其他异物在机座内卡死,停机清除异物。

7.传动轮条产生空转,调整胶带长度。

8.机壳安装不正,调正机壳全长的垂直度。

(来源:天宇镁业)